吉林燃料乙醇公司执行提质增效各项行动,现在已成功完结6台枯燥机串联改造项目,节约能源的作用明显。
枯燥设备自建厂以来,各台枯燥机组是以并联“单台进料、单台出料”方法运转。对标同行业,串联方法在节能降耗有较大的提高空间,因而该企业决议对现有枯燥机改形成“两台机组串联,两级枯燥”的优化形式。
3月中旬,该企业建立攻关组,将3#、4#枯燥机作为首选改造方针,主要是因为两台枯燥机相对设备毛病少,内部管制在用率高,运转相对平稳。在经过屡次的碰头会后,各专业达到统一思想,齐头并进,多管齐下,并确认工艺流程。
他们在改造中坚持利旧准则,对旧螺旋以及多年未运用的湿糟横螺旋进行“再上岗”。在施工全套工艺流程中,骨干力量跟进监护,管理人员时刻在施工现场保证能量彻底阻隔、动态安排管路衔接、管路开孔、设备装置调整等紧锣密鼓进行,克服了“工期短、任务重”的实际困难,并完结一次开车成功,为后续进行第二套(6-5#枯燥机组)、第三套(8-7#枯燥机组)改造供给了名贵经历。
改造后,从全体操作上来看,两级枯燥机“分工相对来说仍是比较清晰”,可以助推有用使用“在班时刻”的更精细化操作。
从节能作用来看,经过一段时刻的运转,该项改造蒸汽耗费大幅度下降,两台枯燥机串联运转总蒸汽耗费量稳定在约10.5吨/小时。相较于原两台枯燥机并联运转时的约14吨/小时,蒸汽耗费下降3.5吨/小时,降幅达25%。
现在,该公司已完结6台枯燥机的串联改造作业。依据方案,整个枯燥机串联改造项目估计将于本年10月末全面竣工,到时将为提高全体出产效能奠定了坚实基础。
“节电就得克勤克俭,熟化罐运转数量要科学调整,注入泵启用得按需精简,搅拌器运转时长更得严厉把控,每个环节都要算好‘节电账’,把能耗降下来、效益提上去。”8月20日,中国石油大庆油田采油二厂第七作业区副
初秋的果园,枝叶茂盛,果香四溢。8月19日,中油电能热电一公司工会联合出产服务部党支部,展开了“劳模精力熠熠生辉,采摘活动温暖人心”为主题的采摘活动。来自各岗位的劳动模范携家人走进公司果园,在亲手采摘